首頁 >磨粉設(shè)備廠家>水泥磨產(chǎn)量

水泥磨產(chǎn)量

水泥磨操作管理對(duì)產(chǎn)量質(zhì)量的影響。水泥磨資訊:在水泥生產(chǎn)過程中,由于入磨物料水分、粒度、質(zhì)量(熟料易磨性、溫度、強(qiáng)度)、水泥磨狀況和崗位操作等因素的影響,會(huì)造成水泥質(zhì)量出現(xiàn)較大的波動(dòng),而且對(duì)水泥生產(chǎn)成本造成較大的影響。某水泥廠Ф2.2 11m開路水泥磨長期以來產(chǎn)量一直徘徊在14.5t/h,2007年4月,通過診斷,規(guī)范崗位人員操作,在混合材摻加量不下降的前提下,使得水泥磨平均產(chǎn)量穩(wěn)定在15t/h以上,出磨水泥的平均比表面積穩(wěn)定在370m2/kg以上,取得良好的效果。 存在的主要問題某水泥廠有6臺(tái)Ф.....

水泥磨操作管理對(duì)產(chǎn)量質(zhì)量的影響。水泥磨資訊:在水泥生產(chǎn)過程中,由于入磨物料水分、粒度、質(zhì)量(熟料易磨性、溫度、強(qiáng)度)、水泥磨狀況和崗位操作等因素的影響,會(huì)造成水泥質(zhì)量出現(xiàn)較大的波動(dòng),而且對(duì)水泥生產(chǎn)成本造成較大的影響。某水泥廠Ф2.2 11m開路水泥磨長期以來產(chǎn)量一直徘徊在14.5t/h,2007年4月,通過診斷,規(guī)范崗位人員操作,在混合材摻加量不下降的前提下,使得水泥磨平均產(chǎn)量穩(wěn)定在15t/h以上,出磨水泥的平均比表面積穩(wěn)定在370m2/kg以上,取得良好的效果。 存在的主要問題某水泥廠有6臺(tái)Ф2.2 11m水泥磨,開路生產(chǎn)。主要生產(chǎn)P S32.5級(jí)和P O42.5級(jí)硅酸鹽水泥。由于多種原因,長期以來水泥磨產(chǎn)量一直徘徊在14.5t/h,水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量或高或低,管理人員和水泥磨崗位人員也感到十分困惑。經(jīng)檢查,存在的主要問題有。

水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低的原因及解決方法。水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低的原因及解決方法 水泥磨的處理能力在每小時(shí)6.5-135噸之間,在生產(chǎn)過程中,由于一些原因會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量降低,下面談?wù)勊嗄ヅ_(tái)時(shí)產(chǎn)量低的8個(gè)原因及8個(gè)解決方法。1、水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量突發(fā)性或階段性低的原因物料變化引起臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅波動(dòng)物料易磨性突然變差。據(jù)資料顯示,當(dāng)熟料的相對(duì)易磨性系數(shù)從1.02降到0.92時(shí),磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降1.5噸以上,熟料中含有黃心料和欠燒料。黃心料和欠燒料很容易黏附于研磨體和襯板表面,形成緩沖墊層,大大影響粉磨效率。這種熟料可使磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降10%~20%,物料中含有大塊。磨內(nèi)研磨體數(shù)量值,是根據(jù)常規(guī)情況的入磨物料粒度而確定的,對(duì)非正常情況下的大塊物料破碎能力明顯不足,所以必須大幅度減少喂料量、延長物料在磨內(nèi)的停留時(shí)間,這樣才能保證水泥的細(xì)度。

影響水泥磨產(chǎn)量的因素1 。? 粉磨流程又稱為粉磨系統(tǒng),有開路(open circuit)和閉路(closed circuit)之分。開路系統(tǒng)無分級(jí)設(shè)備,物料從磨機(jī)中出來即為產(chǎn)品;閉路系統(tǒng)配分級(jí)設(shè)備,出磨物料須經(jīng)分級(jí)設(shè)備分選,合格細(xì)粉為產(chǎn)品,粗粉返回磨內(nèi)重磨。 ? 開路系統(tǒng):流程簡單,設(shè)備少,操作簡便,基建投資少,其缺點(diǎn)是物料必須全部達(dá)到合格細(xì)度才能出磨,容易產(chǎn)生過粉磨,并在磨內(nèi)形成緩沖墊層,妨礙粗料進(jìn)一步磨細(xì)。開路磨水泥顆粒分布廣,需水量低,受客戶歡迎,但開路系統(tǒng)粉磨效率低,電耗高,產(chǎn)量低。 ? 閉路系統(tǒng)可以消除過粉磨現(xiàn)象,可調(diào)控產(chǎn)品粒度,且能提高粉磨效率和產(chǎn)量。其缺點(diǎn)是流程復(fù)雜,設(shè)備多,基建投資大,操作管理復(fù)雜,成品顆粒分布窄,需水量大。 ? 一般來說:閉路磨比開路磨產(chǎn)量高15%-50% ? ⑴將研磨體分隔開。在粉。

水泥磨產(chǎn)量降低原因分析及措施。我公司水泥粉磨系統(tǒng)是由TRP 輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)+Φ4.2m×13m球磨機(jī)+TESU-310雙分離式高效選粉機(jī)組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),2011年2月投產(chǎn)以來,運(yùn)行狀況一直較穩(wěn)定.摻加助磨劑后,生產(chǎn)P· O42.5水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量215t/h左右,出磨水泥溫度<118℃,水泥性能良好.1 出現(xiàn)問題2013年4月9日0:00時(shí)開始出現(xiàn)異常情況,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅下降185t/h左右,輥壓機(jī)輥縫偏差14mm(前端30mm后端16mm),而且持續(xù)一端縫隙偏大,無法正常運(yùn)行.由于物料不能順利進(jìn)入磨機(jī),磨內(nèi)物料較少,研磨體摩擦產(chǎn)生大量熱量使出磨水泥溫度達(dá)140℃左右,造成石膏脫水,水泥出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了水泥的使用性能. 我公司水泥粉磨系統(tǒng)是由TRP 輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)+Φ4.。

水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低原因分析及處理方法。TNGG水泥廠二期水泥粉磨系統(tǒng)六七號(hào)磨機(jī)于2009年三月份先后開啟投料投入正常生產(chǎn),經(jīng)過近五個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量始終不盡人意,額定150t/h噸的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量始終在120~130t/h左右徘徊,比表面積尚能穩(wěn)定在340~350m2/kg,根據(jù)這兩臺(tái)磨機(jī)的狀況我們進(jìn)行了細(xì)致的總結(jié)與分析,采取了有效的措施,使臺(tái)時(shí)穩(wěn)定在合同約定的產(chǎn)量,保證了考核工作的順利結(jié)束。 一 磨機(jī)及級(jí)配的簡單介紹: 1、TNGG水泥廠水泥粉磨系統(tǒng)設(shè)備采用的是Φ4.2×13m的中長兩倉磨機(jī),中間采用的是組合式隔倉板,雙隔倉由篦板和盲板組成,中間設(shè)有提升揚(yáng)料裝置。系強(qiáng)制排料,流速較快,不受隔倉前后填充率的影響,即使前倉料位低亦能順利的排料。所以便于磨內(nèi)調(diào)整填充率和配球,非常適于頭倉,特別是圈流磨。因?yàn)槿α髂ノ锪狭慷?,及時(shí)排出,使。

上一頁:水泥磨中空軸和大瓦的熱膨脹預(yù)留間隙
下一頁:水泥磨傳動(dòng)軸
国精产品999免费,伊人直播app黄版下载成人,老师把跳蛋最大,电信一jPg看图专区一,三上悠亚完全紧缚SSNI493,美女露尿道,十大黄色app,污污污下载,日批下载软件,日产免费一二三四区禁止转发传播